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大庆石化聚乙烯改用国产催化剂

        截至7月1日,大庆石化塑料厂全密度聚乙烯二装置已连续安稳运行330天。在此期间,该装置完成了3次国产催化剂的试用工作,累计试用催化剂3.8吨,生产3个牌号聚乙烯产品10万余吨,节省进口催化剂采购费用100多万元。

  全密度聚乙烯二装置投产于2012年,年设计产能30万吨,是该厂6套装置中生产规模最大的一套装置。在聚乙烯产品生产中,催化剂是必不可少的助剂,用量虽少,但价格很高,在产品成本中占有较大比重。由于催化剂具有很高的技术含量,一直需从国外进口,进货周期长。

  今年以来,该厂在全密度二装置上改用国内厂家生产的催化剂产品,生产出的聚乙烯产品指数、密度、流动性等指标均达到要求。

  由于装置流化床生产工艺特点,切换试用不同催化剂存在很高的技术风险。全密度二车间为此编制了周密的试用方案,车间管理人员跟班指导生产,发现问题及时解决。催化剂进料采用分次均匀注入的方法,技术人员一边观察反应情况,一边提量,直到国产催化剂浓度达到百分之百。他们还对试用过程中可能发生的问题进行预设,对操作人员进行培训交底,确保操作万无一失。


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